2016年國內廢水處理技術現(xiàn)狀
我國黑液堿回收技術日趨成熟,對于硫酸鹽法或堿法制漿,主要采用擠壓過濾和擴散置換組合設備提取黑液,提取的木漿黑液濃度13%~15%,草漿黑液濃度10%~12%,蒸發(fā)濃縮至45%~75%后燃燒。
目前國產最大規(guī)模的堿回收爐日處理黑液固形物已達2200t,技術水平已進入國際先進行列。一般木漿黑液提取率及堿回收率分別達到99%和97%,非木漿黑液提取率及堿回收率分別達到88%和78%。據最新報道,河南一林紙業(yè)有限責任公司的麥草漿黑液提取率達到92%,堿回收率達82%以上,噸堿耗油3.0k g以下,回收成本1016元,在不用重油助燃的情況下,連續(xù)運行180多天,日平均回收堿50t。
良好的堿回收運行,可使木漿中段水C O D發(fā)生量<55k g/t漿,草漿中段水COD發(fā)生量<160kg/t漿。對于用廢紙為原料的企業(yè),C O D發(fā)生量30~60k g/t漿(脫墨工藝取上限)。造紙廢水二級生化處理技術已被廣泛應用,對中段水或廢紙造紙廢水的典型處理。主要是去除廢水中大量的S S,同時可去除一部分C O D。一般采用矩形沉淀池,或圓形幅流式沉淀池設計。最近,國內出現(xiàn)了方形幅流式沉淀池專利,該技術解決了矩形池死角積泥難題,同時發(fā)揮了方形池占地少、圓形池運行平穩(wěn)的優(yōu)勢。 近年許多工程在初沉池后設計了水解池,其投資和運行費用低,且對后續(xù)好氧處理有很大幫助,是一次投資、多年受益的實用技術。對于好氧單元,普通活性污泥法較常見,但無一例外會發(fā)生污泥膨脹難題。因此S B R、連續(xù)S B R技術應運而生,我們研究中心將這一技術都應用到了工程實踐中,克服了污泥膨脹難題,能保持設施長期運行穩(wěn)定,且結構緊湊、占地少。氧化溝技術也很常見,其抗沖擊負荷的能力較強,改進型的全好氧曝氣氧化溝,抑制了傳統(tǒng)氧化溝中的硝化與反硝化作用,降低了營養(yǎng)鹽的投加成本,可達到更好的COD去除率,當進水COD為600~500mg/l時,出水COD仍在100mg/l左右,去除率≥85%。
近年來在大量的二級生化工程中的好氧生物處理后,增加了混凝單元,實際上是增設了三級處理單元。許多企業(yè)把這個混凝單元作為處理廢水的最后一道“保險”單元,實踐證明,該單元保證廢水達標排放起到了非常重要的作用?;瘜W機械漿工藝得率高、污染低而在我國迅速發(fā)展,國內化機漿廢水處理,該類廢水溫度較高,通常在初沉單元后設置冷卻塔,使廢水溫度從50℃降至38℃左右?,F(xiàn)在國內已制造出造紙廢水專用冷卻塔,抗污染抗腐蝕性好,自動化程度高。較早的水解池多為敞開式,近年出現(xiàn)了全封閉式。荷蘭的I C(內循環(huán))厭氧塔占地少、效率高,已在國內化機漿企業(yè)建造了數十座。華泰集團在原二級水處理的基礎上,投資8000萬元建設的6萬m3/d IC厭氧處理改造工程,成為亞洲最大的厭氧水處理工程。I C造價居高不下,E G S B(膨脹顆粒污泥床)厭氧塔則以造價低的優(yōu)勢吸引著許多化機漿廠,在全世界造紙行業(yè)已擁有50多項工程實例。 我們現(xiàn)場調查了國內某化機漿生產線廢水發(fā)生量、污染負荷。
結果表明,該廢水最高COD濃度為6623mg/l,平均COD為4622mg/l,BOD/COD為0.23,屬高濃難處理有機廢水。在實驗室系統(tǒng)研究的基礎上,設計和建造了全新的化機漿廢水處理工程,組合預水解池和折流式厭氧反應器,提高了B O D/C O D比;好氧段采用連續(xù)S B R工藝和自主研發(fā)的動態(tài)曝氣技術,顯著節(jié)省電能,完全避免了污泥膨脹問題;好氧污泥部分替代絮凝劑,強化了初沉效果。整體流程組合系國內外首次出現(xiàn),且實現(xiàn)工程化成功運行。該化機漿廢水經治理后,出水COD260mg/l,BOD40mg/l,S S30mg/l。本技術的成功應用,為我國高得率漿廢水有效處理提供了一條較為經濟可靠的途徑。
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